礦業(yè)公司自產(chǎn)精礦粉制造成本持續(xù)降低,一季度完成358.04元/噸,在同行業(yè)規(guī)模以上礦山企業(yè)中排名第二。五個月前,這項排名為第三;五年前,這項排名為第八。排名不斷刷新的背后,增效數(shù)千萬元、降幅達20%的選礦加工成本,起到了舉足輕重的作用。
咬定目標,對標晉位。2016年以來,在鐵礦石市場下行壓力下,礦業(yè)公司以選礦加工成本為突破口,鎖定“百元選廠”目標,精準發(fā)力,全員攻堅,成功將選礦加工成本降至100元以內(nèi)。
下“戰(zhàn)書”,市場倒逼自我挖潛
“十三五”伊始,進口礦價持續(xù)下跌,礦山企業(yè)面臨著生死存亡考驗?!暗V山企業(yè)要丟掉幻想,徹底改變多年來在高盈利下形成的思維慣性,徹底改變只保生產(chǎn)不顧效益的固有做法,徹底改變求穩(wěn)怕亂的保守心理,主動防范經(jīng)營風(fēng)險,主動調(diào)整生產(chǎn)模式,主動加大改革力度”,按照集團的部署要求,礦業(yè)公司主動出擊,降成本增效益。
必須把成本降下去,這是生存下來的唯一希望。嚴峻形勢面前,礦業(yè)公司決定用更高的工作標準,克服礦石自然稟賦的先天不足,依靠自我挖潛降低精礦粉制造成本,而這其中重中之重,是降低選礦加工成本。方向有了,“目標”怎么定?“難點和措施”又在哪?帶著疑問,礦業(yè)公司雙向發(fā)力。對外,與國內(nèi)知名礦山企業(yè)深入對標查找短板;對內(nèi),組成調(diào)研小組,對選礦區(qū)域進行“拉網(wǎng)式”梳理。
礦業(yè)公司選礦加工成本的“大戶”在大石河鐵礦和水廠鐵礦。兩礦的三個選礦廠分別建成于1960年、1971年和1993年?!罢{(diào)研中我們發(fā)現(xiàn),設(shè)備投入年限長,大拆大改不現(xiàn)實。問題清單多、雜,匯集了包含技術(shù)、設(shè)備、物資、生產(chǎn)組織、勞動組織、能源消耗等77項具體問題,哪項問題都不是一個部門可以單獨解決的,必須依靠相關(guān)部門互相配合、上下齊發(fā)力。”調(diào)研組成員劉軍說。
不是“殲滅戰(zhàn)”,而是“拉鋸戰(zhàn)”。一條基于現(xiàn)狀、以指標體系為抓手、引領(lǐng)全員參與、持續(xù)改善的工作思路逐漸清晰。由此,礦業(yè)公司制定了“百元選廠”三年工程計劃。即,利用2017—2019三年時間,以技改為基礎(chǔ)、以管理為保障,持續(xù)降低南北兩礦選礦加工成本,沖刺百元大關(guān)。
列“清單”,管理技改同向發(fā)力
抱著讓問題清單歸零的決心,礦業(yè)公司對77項具體問題進行逐項分析,對問題性質(zhì)進行研判,對每個問題明確整改方式是技術(shù)手段還是管理手段,并預(yù)判降成本的空間幅度,先后制定了56項技改舉措和54項管理項目,通過“加減乘除”組合運算,一年一個階梯、一年多項舉措,持續(xù)降低選礦加工成本。
流程升級改造優(yōu)化,為效益提升做“加法”。盡管不搞大拆大建,但針對工藝設(shè)備嚴重落后影響選礦效率發(fā)揮問題,必要的“流程動刀”勢在必行。一場以“提原降尾”為目標的流程改造在兩礦陸續(xù)實施。通過開展磁滑輪和磁選機場強升級改造,選礦加工成本降低4.96元/噸精。同時,大石河鐵礦開展標準化流程改造,降成本1.50元/噸精。水廠鐵礦優(yōu)化高頻振網(wǎng)篩,降成本0.44元/噸精。
推廣新材料應(yīng)用,為降低成本做“減法”。選礦流程備品備件都是消耗品,少用、耐用、細用是關(guān)鍵。礦業(yè)公司對備品備件使用壽命進行深入研究。一方面,引進新材質(zhì)備件,升級選礦流程皮帶托輥,降低皮帶磨損,皮帶更換周期由180天延長到360天。另一方面,依托自主技術(shù)力量,機械廠研制出硬度高、耐磨性好的新型B3材質(zhì)鋼球,鋼球單耗下降了8.95%。
消減費用支出做“除法”。從選礦生產(chǎn)的一度電、一滴水算起,能省一分是一分,最大程度節(jié)支降耗。實行錯峰經(jīng)濟用電,大石河實施谷期轉(zhuǎn)滿車、平期少轉(zhuǎn)車、峰期不轉(zhuǎn)車模式,降成本0.79元/噸精。水廠鐵礦實施選礦躲峰轉(zhuǎn)車,電費降低8.12元/噸精。
創(chuàng)新提素做“乘法”。從降低人工成本出發(fā),實施科技提效、人員提素。用自動化技術(shù)及監(jiān)控系統(tǒng)替代看護值守性崗位,推行無人值守。大石河鐵礦開展泵站無人值守研究,減少8人,降成本0.73元/噸精。水廠鐵礦12個泵站實現(xiàn)無人值守,減少28人,降成本1.75元/噸精。兩礦推進變電站所無人值守,取消50余人,年創(chuàng)效500萬元。同時,在職工中推行“操檢合一”,打破工種界限、崗位界限,培養(yǎng)多技能職工隊伍,協(xié)同檢修效率進一步提升。
百余項管理和技改措施,降本目標大到幾元、小到幾分,問題劃定一項解決一項,“板上釘釘”“錙銖必較”,效益在幾年間一點一滴積累。
活“對標”,全員參與積微制勝
“百元選廠”工作中,礦業(yè)公司建立起包括工序成本指標、成本要素指標、技術(shù)經(jīng)濟指標的指標體系,同時與“全員對標”深度融合,通過指標“賽跑”“落地”,使成本壓力層層傳導(dǎo),直達最小生產(chǎn)單元——班組。
“設(shè)備和工藝不能總變,成本壓縮的空間也有限,但如果操作這些設(shè)備的人,人人都盯著指標,從縫隙里摳,成本就一直有潛力可挖。”水廠鐵礦磁選車間丁班作業(yè)長商君明道出了降成本的秘訣。
秘訣的“抓手”來自見真章的獎勵分配機制變革。水廠鐵礦磁選車間將球磨崗位的工藝電耗掛鉤指標占比由20%上調(diào)至25%,同時在班組間開展指標擂臺賽,第一名可獲得2000余元的直觀嘉獎。工作之余,商君明就帶著班組職工坐下來討論,還有哪些降電耗的點可以挖,大家你一言我一語,逐漸摸索出“降低無功消耗、精細開停機組織、提高小時產(chǎn)粉、強調(diào)動態(tài)管理”的四要素“降電耗最佳操作法”,職工主動對標的熱情被激發(fā)出來。
“剛轉(zhuǎn)車時回收量小,沒有必要先把11系列二次球磨機轉(zhuǎn)起來,可以用9、10系列的二次球磨機吃回收礦,等積攢到一定程度再運行?!卑嘟M職工馬君輝的這個建議得到了大家的一致認可。磁選車間工作室就此開展了二次球磨機間斷運行課題研究,并對流程管道進行分流改造,半年時間就降低電費16萬元,降低鐵球消耗費用9萬元。商君明說:“選礦生產(chǎn)是流水線生產(chǎn),過去只要停機就得整個系列全停下來,單獨停一個設(shè)備,想都不敢想,現(xiàn)在通過我們職工研究改善,精細盯著電流實現(xiàn)動態(tài)開停,還真就實現(xiàn)了!”
持之以恒,久久為功,“百元”就不是終點。面向“十四五”新開局,礦業(yè)公司將緊跟年初集團職代會提出的極低成本管控戰(zhàn)略,繼續(xù)對標先進企業(yè),不斷挑戰(zhàn)新目標,將降成本工作做實做細,助力企業(yè)進一步提升市場競爭力。